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洛阳机车厂迈向精细化成本管理

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发表于 2013/5/3 10:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 壹佰机械装备 于 2013/5/3 10:55 编辑

   


     当南车集团2006年7月在贵阳召开工作会议,宣布启动“成本数字化”的专项建设工作时,恐怕


谁也没有想到,两个月后的洛阳机车厂能够实现成本管理系统的成功上线。对此,南车集团对洛阳


机车厂的评价是:“非常具有代表性和典型性。”。


知难而上


   “我们是集团公司公认的成本核算品种最多、成本管理系统实施难度最大的工厂之一。” 洛阳


机车厂财务部副部长高启玲说。洛阳机车厂是南车集团旗下的机车检修基地,中国500家最大的运输


设备制造企业之一,行业特征非常明显。“我们是一个老修理企业,生产和工艺过程复杂,长期以


来已经形成了一套习惯性的管理和核算模式。尤其是检修过程波动大,生产成本难以控制,而且物


料消耗很难制定合理的标准。”因为每台车每个产品的修理要求都不一样,不像新造行业可以制定


一个消耗定额统一管理,这就给成本考核和管理带来很大难度。而洛阳厂主要从事机车检修,比客


车、货车的检修更为复杂。


    也正是因为机车检修行业的特殊性,促使洛阳机车厂更为关注成本管理。“这个市场的容量非


常有限,没有太多拓展空间。中国一年能够拿出来修理的机车就这么多台,还要在铁路体系内部的

几个工厂中分配,因此产量大幅增加的可能性不大。” 据高启玲介绍,修理产品的价格受到新品价

格的制约,往往价格低、盈利空间小。一般修理行业的提升利润的方法有两种,第一种是“外延

式”,通过扩大市场规模和市场占有率,实现薄利多销,但这种方法在机车修理领域不可行,洛阳

机车厂只能通过第二种“内敛式”的方法,以降低自身消耗来控制成本。


   “传统粗放式的管理已经越来越不适应洛阳机车厂的发展,必须靠内敛式的成本管理实现效益最


大化的要求。”高启玲认为,这些行业背景要求洛阳机车厂即使面对很多困难,也要实施成本管


理。在贵阳会议后,厂里确定成本系统的实施范围包括:内电系统的解体、内燃总装、转向架、轮


对、柴油机检修、柴油机组装、部件、电检、电力共9个车间,并成立了以总会计师为组长、各有关


部室主要领导组成的领导小组,还特别抽调了厂财务部成本室主任王元正担任成本项目组组长。


成本攻坚


    王元正在洛阳机车厂被人称为“铁算盘”,拥有二十余年的会计职业经验,他非常清楚成本管


理系统上线的难度。“物料54600多种;每月车间领料量为18200多种;主产品7大类,230个品种还


不包括自制配件;每年修理机车18个车型,所修车辆可能还包括大修和加改,在成本管理项目上就


更多。”对于这些数据,王元正如数家珍,“如此之多的车型和产品品种,在中国机车维修行业内


都是罕见的。”


    近年来,国家对于机车检修的政策不断加严,使得物料成本控制的难度加大。此外,由于前几


年的机车产量不饱和,洛阳机车厂的部分车间开始生产社会产品,车间既要修车,也要新制或修理


配件,复杂程度高。而工厂的不断改制,也导致了成本核算上的一些特殊背景。而最让王元正头疼


的,是洛阳机车厂的信息化基础相对薄弱的问题。


   “硬件条件差,操作人员多,基础工作很不规范。” 王元正这样形容成本管理系统上线的条


件。2006年9月,洛阳机车厂开始了初始数据的整理、费用分配标准设置等工作,9月27日物流系统


关帐进行试运行。“初步的结果并不理想。” 王元正说,由于基础数据不完善,第一次运行结果的


错误提示长达93页。“每页25项,一共2000多项。我们把所有的车间会计集合在财务部,一项一项


对比手工报表查找。当时,金蝶软件的专家陪着我们一起加班干了两个通宵,遇到问题就当场解


决。”


    在基础数据整理规范后,王元正开始协调生产流程的调整。“原来柴油机与机车的生产进程一


直是独立的两条线,费用发生的频率不一致,导致机车的成本核算无法准确。我们要求所有柴油机


在进厂时就必须确认它要安装在哪台机车上,这就涉及到生产流程的改造。厂里的领导非常支持,


下达了死任务要求两个车间必须对接,对我们的帮助非常大。” 此外,项目实施小组先后解决了机


辆、社会、出口产品成本核算不按工时分摊间接费、锻冶车间生产机车弹簧成本结转、磷化作业等


核算上的30余项难题,保证了金蝶K/3成本管理系统的正常运行。


    10月18日凌晨两点,这是洛阳机车厂成本项目小组所有人都铭记的时刻?D?D成本管理系统中运


行过程中所有问题都得到了解决,9月的成本运算结果达到预想要求,成本运算正式成功!


梦想照进现实


    2006年11月,洛阳机车厂的成本运行报表结果已经完全准确。11月22日,洛阳机车厂被洛阳市


政府认定为“制造业信息化重点示范企业”,报告中提到:“金蝶K/3系统等项目的成功实施,取得


了令人瞩目的成绩。内、电系统各车间利用金蝶K/3系统领料和进行成本核算,实现了对台车主要检


修成本项目的有效控制。”


   “按台车核算成本是我们多年来的一个梦想,因为比较复杂,一直做不到。” 王元正感慨道,


通过金蝶成本管理系统,现在不仅可以按时间、按台车、按部门查询详细的成本核算资料,满足了

成本核算精细化的需求,而且可以追踪查询成本核算结果,对材料费用、工资费用、制造费用等各

项费用的分配过程和分配结果可由报表开始进行穿透式追溯,为成本分析提供了详细的依据。


    目前,金蝶K/3系统从原来的财务部、供应部两个单位应用逐渐向基层、向相关业务部室扩展。


现在已有包括财务、供应、内电九个车间、机械制造事业部、营销中心、质保部、生产部、动能事


业部等十七个部门利用金蝶K/3 系统进行业务处理,每天有近150个站点在运用金蝶K/3系统。


  “2005年9月之前,我们会计人员都是手工料票,每个车间需统计3000张,按产品和工作号分类,


然后手工核计之后再制定报表。一旦发现错误,就要从头再找,所以一算成本就天天加班,非常辛

苦。” 王元正回忆说,“我们在2003年竞聘的时候就把车间会计员的岗位改成了‘成本管理员’,

但实际上一直没有起到成本管理的作用。” 通过金蝶成本模块的应用,洛阳机车厂取消了材料员料

票,所有车间实现系统领料,大大提高了财务和成本核算的工作效率和质量,成本资料的正确性更

加可靠。成本核算的总体时间将由原来的7天缩短到2天,系统核算一次成本不到一个小时,把会计

员从每月需手工统计数千张材料票的繁琐工作中解脱出来,为推动会计人员由核算型向管理型转变

提供了条件。


   “金蝶成本管理系统的实施,为进一步实施精细化成本管理、成本过程控制和成本效益分析数据


的适时跟踪和信息共享提供了有效的保证。” 王元正说,“同时,也为实现物耗的全面事前控制、


过程监督、事后分析、降低物耗费用、提升工厂效益奠定了基础。”


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